導語:煤炭浮沉試驗是每個選煤廠煤質(zhì)檢測的必備試驗之一,可以評定原煤可選性,作為評估煤炭資源經(jīng)濟價值的依據(jù)。本期轉(zhuǎn)化果平臺推薦的《煤炭自動浮沉裝置研制與應用》,介紹了自動浮沉試驗裝置及其基本原理、創(chuàng)新點和應用效果,可有效避免現(xiàn)有人工浮沉試驗的缺點。應用效果表明,自動浮沉裝置提升了對原煤粒度的適應性,檢測結(jié)果精度控制在±1%以內(nèi),可為煤炭洗選設(shè)計確定分選方法、工藝效果評定提供有力支持。歡迎來電垂詢:400-1817-969!
一、煤炭浮沉試驗的技術(shù)現(xiàn)狀及改造意義
1.浮沉實驗技術(shù)現(xiàn)狀
浮沉實驗是將煤樣用不同密度級的氯化鋅溶液分成不同密度級,并測定各密度級產(chǎn)物的產(chǎn)率和質(zhì)量特性。
我國自1964年首次頒布煤炭浮沉試驗國家標準以來,歷經(jīng)4次版本修訂與升級,但其浮沉試驗的方法至今一直未變,一直是依靠人工勞作來完成。
煤炭浮沉試驗是每個選煤廠煤質(zhì)檢測的必備試驗之一,可以評定原煤可選性,作為評估煤炭資源經(jīng)濟價值的依據(jù),可以了解因煤質(zhì)變化引起的可選性變化,以便及時采取措施,控制精煤的產(chǎn)率和質(zhì)量。
檢查和評定分選設(shè)備的工藝效果以及選煤廠綜合效率,它能夠及時反映系統(tǒng)生產(chǎn)狀況,指導集控操作參數(shù)調(diào)整,合理控制損失。
2.存在問題
(1)勞動強度大
浮沉試驗主要依靠人工勞作來完成。一方面,試驗中浮物撈完時的提桶作業(yè),此時沉物覆蓋底層篩網(wǎng),密度液不易濾除,桶重大大增大,提桶很是費力,當進行到高密度浮沉時,勞動強度更大;另一方面,試驗完成時煤樣必須用水清洗掉殘留的密度液,為了避免水分對稱重的影響,還應進行脫水作業(yè),該過程大多依靠人工臂力甩水完成。
(2)間歇多
浮沉試驗過程中,為了避免密度液的損失和本級密度液對下級密度液的影響,需要將浮沉樣進行控干,該過程所需時間較多,當需要進行多個密度級浮沉時,間歇自然就多。
(3)安全性低
氯化鋅有腐蝕性,試驗時要避免與皮膚接觸,穿膠鞋,戴口罩、膠皮手套、眼鏡和圍膠皮圍裙等。浮沉試驗過程中浮沉液不可避免濺到皮膚,容易造成灼傷,安全性低,工人容易對該工作產(chǎn)生厭煩心理,不利于提高員工的工作效率,因此建設(shè)一個良好安全的試驗環(huán)境很重要。
(4)試驗的準確性低
浮沉試驗標準要求密度液校驗時準確到0.002g/cm3;最小粒度為0.5-1mm時要求分層時間為3-5min;要求撈取深度不得超過100mm;密度液頁面不低于350mm等。以上這些數(shù)據(jù)都是通過操作工個人來判斷,不同的人操作會有差異,必然影響結(jié)果的準確性,試驗操作受人為操作影響大。
綜上所述,人工浮沉試驗勞動強度大、間歇多;浮沉液多采用氯化鋅溶液配置,容易灼傷皮膚,安全性低;試驗數(shù)據(jù)受人為操作影響大,準確性低。因此,目前急需設(shè)計一種自動浮沉裝置,達到節(jié)工、省時、安全、提高試驗數(shù)據(jù)準確性的目的。
3.自動浮沉裝置替代人工浮沉的意義
(1)提高工作效率,激發(fā)員工主動性和創(chuàng)造力。
(2)極大地降低了浮沉工的勞動強度
把浮沉試驗中最消耗體力的環(huán)節(jié),由自動化程序的設(shè)備代替。大大降低了工人工作勞動強度。
(3)工作安全性更高
避免了浮沉過程中,工人直接接觸腐蝕性藥劑的操作,安全性更高。
(4)檢測結(jié)果更準確
浮沉過程完全由自動化程序控制,降低了人為操作因素的影響,使檢測結(jié)果更為精確。
二、自動浮沉裝置的工作原理
煤樣浮沉試驗是依據(jù)阿基米德原理將煤樣分成不同密度級產(chǎn)品,浮沉機同樣依據(jù)這一基本原理,采用合理的機械結(jié)構(gòu)和自動化程序?qū)⑷斯じ〕猎囼炥D(zhuǎn)變?yōu)闄C械自動浮沉試驗。
1.浮沉裝置結(jié)構(gòu)示意圖
浮沉裝置主要結(jié)構(gòu)包括浮沉桶、刮料器、液位計、循環(huán)泵、重液輸送泵、電動排料器、產(chǎn)品收集桶、重液桶、步進電機、支架等(如下圖所示)。
2.浮沉裝置運行步驟
(1)將準備好的煤炭樣品放入浮沉桶內(nèi),一定密度的重液從重液桶經(jīng)泵輸送至浮沉桶內(nèi),直到液位達到液位計控制液位;
(2)啟動循環(huán)泵,利用循環(huán)泵噴射水流的沖擊力攪散沉積在浮沉桶下部的煤樣,按煤樣粒度設(shè)定好靜置時間;
(3)高密度煤樣沉在浮沉桶底部,低密度煤樣浮于浮沉桶液面上部,實現(xiàn)煤樣按密度分層的目的;
(4)低密度煤樣通過刮料器刮出,經(jīng)溜槽進入產(chǎn)品收集桶;
(5)收集浮沉桶內(nèi)的煤樣,依靠自重濾干表面粘附的重液,重液自流到重液桶內(nèi)循環(huán)使用,至此完成一個密度級分離運行過程;
(6)步進電機驅(qū)動浮沉桶轉(zhuǎn)動一定角度,到下一個產(chǎn)品收集桶上方,進行下一個密度級浮沉試驗,重復步驟(1)-(5);
(7)最終沉物通過打開電動排料器進入沉物收集桶。
整個試驗按設(shè)定好的程序不間斷進行,進一步縮短了試驗時間,降低了勞動強度和人工消耗,避免試驗誤差。
三、自動浮沉裝置的關(guān)鍵創(chuàng)新點
1.優(yōu)化浮沉桶結(jié)構(gòu),增加了濾網(wǎng)更換的便捷性,杜絕底部積液現(xiàn)象。
2.在重液輸送過程中,合理利用輸送重液的水力作用將煤樣松散,有利于低密度煤快速上浮,避免煤樣積壓、結(jié)塊難浮等問題。
3.優(yōu)化各部件的結(jié)構(gòu),變產(chǎn)品收集桶轉(zhuǎn)動接料為浮沉桶轉(zhuǎn)動排料,使之運轉(zhuǎn)更順暢,占地面積更小。
4.優(yōu)化運轉(zhuǎn)程序,簡化了運行步驟和邏輯,效率更高。
實現(xiàn)試驗密度級任意可選、任意組合。實現(xiàn)循環(huán)攪拌、靜置分層時間任意可調(diào)。增加自動/手動一鍵切換、一鍵復位、急停等。
四、自動浮沉裝置的應用效果
針對人工浮沉試驗現(xiàn)狀,運用計算機等技術(shù),實現(xiàn)浮沉試驗替代人工試驗,解決長期以來日常人工浮沉試驗效率低、勞動強度大、準確性受限等諸多問題,運用自動化方式對煤炭洗選設(shè)計確定分選方法、工藝流程和設(shè)備要求等方面提供有力的技術(shù)依據(jù),同時在煤炭洗選過程中高效指導生產(chǎn)、評價生產(chǎn)效果起到積極重要作用。
本浮沉裝置提升了對原煤粒度的適應性,檢測結(jié)果精度控制在±1%以內(nèi);達到節(jié)省勞動力、省時、安全、數(shù)據(jù)準確性高的目標。
本裝置可廣泛應用于各個選煤廠、中心化驗室等區(qū)域。
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